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2015-07-07 13:55:51 來源:水泥人網

Sinoflame燃燒器在無煙煤水泥生產線上的應用

水泥人網

一 前言

無煙煤的揮發分較低,比較普通煙煤,起燃點更高、燃盡時間更長、固定碳的燃燒更加集中,在水泥熟料煅燒過程中易出現窯內結圈、結蛋、長厚窯皮等現象,給生產帶來諸多不利,從而嚴重影響系統的產量和質量。一直以來,如何更好地煅燒無煙煤是行業內很多設計院、學術機構以及水泥集團等研究的方向。

我國南方地區某條2500t/d水泥生產線,原來用普通煙煤進行煅燒,使用中材裝備集團熱工公司第三代燃燒器已達6年,總體效果一直不錯。客戶后來改用無煙煤,揮發分由>10%降至2-3%左右,煅燒過程中就開始出現長窯皮,而且在回轉窯25-30米之間經常有結圈。雖然廠家采取措施,加強了對煤粉細度的控制,降低煤粉細度到R0.08<1,使結圈現象明顯減少,但長窯皮一直存在,且熟料的燒失量長期偏高。

綜合分析,這些情況的出現,主要原因是客戶使用的第三代燃燒器較適用于煅燒普通煙煤,在燃燒無煙煤時不適應,從而出現煤粉的燃燒速度慢、煤粉的燃盡率低等現象。顯然,在線使用的原型號燃燒器已不能很好地適應后期煤質的變化。為此,客戶在業內人士的建議下更換了燃燒器,選用了中材裝備集團熱工公司適用于無煙煤煅燒的第四代Sinoflame新型大推力燃燒器。

中材裝備熱工分公司針對無煙煤開發的大推力燃燒器,結合熟料在窯內煅燒的需求,出口風速較高,卷吸高溫二次風的能力更強,大幅度提高了無煙煤的著火速度,縮短了燃盡時間,使煤粉能在合理的范圍內燃盡,且火焰調節范圍較寬,窯內溫度分布更為合理。

二 Sinoflame型燃燒器簡述

1 頭部結構

Sinoflame型煤粉燃燒器為四風道結構型式(頭部結構見圖1,)。風道順序為(由外至內):冷卻風、軸流風、煤風、 旋流風(圖2為Sinoflame燃燒器全貌)。

圖1 Sinoflame燃燒器頭部結構

圖2 Sinoflame燃燒器全貌

2 基本原理及特點

2.1 通過煤管頭部各主風道的合理匹配設計,可以實現噴煤管頭部較大的負壓卷吸區,可有效的卷吸高溫二次風,確保窯頭煤粉的穩定燃燒。

2.2 冷卻風道可有效防止燃燒器的頭部磨損及保持一定形狀的火焰,防止出現局部高溫及燒損窯皮。

2.3 Sinoflame型燃燒器由于通道風速較高,燃燒器的推力達1500 m/s.%以上,可滿足各種燃料的充分燃盡,對提高劣質煤的利用十分有利。

3 Sinoflame燃燒器各風道壓力參數

軸流風風道壓力:50Kpa~80 Kpa

旋流風風道壓力:15Kpa~30 Kpa

冷卻風風道壓力:0.5Kpa~1Kpa

冷卻點火油管風道:保持閥門開度在10~20%之間。

三 該生產線煤粉、熟料控制及風機配置情況表

入窯煤粉的工業分析

四 Sinoflame燃燒器在線調試過程

1 點火升溫

1.1 Sinoflame燃燒器的定位

原來的燃燒器定位在中心位置,但沒有進行中心打點,只是以安裝燃燒器時的水平定位為基準。因此,這次投料對燃燒器的徑向位置的調整就以水平中心定位為原始點。

1.2 點火升溫過程中的火焰控制

點火升溫的過程和使用其它類型的燃燒器基本相同,即遵循漸進、緩慢加風的原則。對于Sinoflame燃燒器而言,一般情況下開始升溫時軸流風風壓10000Pa、旋流風風壓3000Pa左右,但前提是不能滅火。隨著窯內溫度逐漸升高,軸流風和旋流風風壓也逐漸升高并且注意它們之間的匹配。到投料前一般加到常規的、正常的使用風壓,可以控制在軸流風壓70000Pa、旋流風壓20000Pa左右,也可以比正常壓值偏低控制。

1.3 無煙煤的點火升溫時間控制

無煙煤的點火升溫過程一般都要求時間短,目的是為了防止升溫時間過長造成窯內形成煤粉圈,預熱器、煙室內長結皮等問題,所以快速升溫對無煙煤來說也有一定必要性。

升溫過程中在油、煤混燃時,Sinoflame燃燒器表現出比其它類型燃燒器更穩定、燃燒更好的優勢。因此,加煤的時間可以提前,加煤的數量也可相應加大,這本身既可省油,又可縮短升溫時間。但因為輔機設備故障,本次升溫過程距投料10個小時,時間比較長,否則投料時間可以大大提前到 8小時左右。

2 投料初期的煅燒操作

初期投料時燃燒器的軸流風風壓調到70000Pa、旋流風風壓調到20000Pa,保持這樣的常規風壓先煅燒一個班次,觀察煅燒情況。因為剛開窯,產量、二次風溫比較低,而且原來窯內有一定長度和厚度的窯皮,所以這個風壓的真實效果還不能過早的進行定論。

2.1 初期投料后使用Sinoflame燃燒器的效果跟蹤

2.1.1 熟料情況

熟料外觀顏色好、沒有黃芯、比較致密,游離鈣全部合格,唯一一點不足就是熟料的粒度有點偏大,而且全部是很圓的顆粒。結合窯皮狀況分析是因為液相出現太早,窯皮太長造成的。因為原料立磨故障頻繁導致生料庫存較低,窯系統在中等產量下運行,二次風溫比較低,一般1000℃左右,這是造成火焰拉長的主要原因。

2.1.2 窯皮情況:

投料運行2個班次后,窯內窯皮變化不大,燒成帶較長,從筒體掃描儀上看大約25米左右,窯皮比較平整,而且厚度不厚,燒成帶筒體溫度250℃左右,沒有高溫點出現,總的來看后邊的窯皮沒有大量脫落。(見圖3 筒體溫度照片)

圖3 筒體溫度照片

3 使用Sinoflame燃燒器后的第一次操作調整

因該客戶現場使用的是揮發分3%左右的無煙煤,結合熟料結粒偏大、燒成帶較長、而且筒體也無高溫點出現這些情況,公司技術人員指導中控操作員重新調整風壓:軸流風調至80000Pa、旋流風調至23000Pa。通過使用比較高的風壓達到收攏火焰的目的,以期熟料結粒有所改善、二次風溫有所提高,窯內窯皮能夠縮短。

3.1 操作調整后的效果跟蹤:

3.1.1 熟料情況

上述操作參數調整后,熟料游離鈣全部合格,沒有什么變化;熟料結粒偏大的現象得到根本改善,而且熟料很致密,同時熟料的燒失量也降低到0.5左右;二次風溫有所升高,因原料庫存偏少窯產量沒有滿負荷,二次風溫在1050℃左右。

3.1.2 窯皮情況

(1)、窯皮發生了很大的變化,后邊的窯皮大量的垮掉,窯皮真正開始更替;(2)、燒成帶大約16米左右,燒成帶筒體溫度在270℃左右,沒有出現高溫點;(3)、過渡帶溫度平均在340℃左右。

為了降低整體過渡帶溫度,公司技術人員與客戶協商將燃燒器位置下調20mm左右,正待觀察調整效果時,生料庫底輸送系統運行出現問題,于是被迫止料停窯(此時筒體掃描儀和現場已沒有對應關系,筒體溫度只能現場使用測溫槍點射測溫)。

4 使用Sinoflame燃燒器后的第二次操作調整

應客戶要求,對燃燒器的操作參數再次進行調整。這是因為窯內耐火磚已經到檢修周期,尤其是過渡帶的襯磚在當時已經很薄了,加之這次投料后設備運行問題較多,導致窯系統沒有連續穩定生產,頻繁的止料停窯,對窯襯損傷很大。最后決定把燒成帶延長,使目前的過渡帶變為燒成帶,掛上穩定窯皮以保護窯襯。因此,把軸流風風壓調到70000Pa、旋流風調到18000Pa左右。

4.1 二次調整后的效果跟蹤

第二次操作參數調整后,窯皮發生很大變化。窯皮掛到25米左右,燒成帶溫度在250℃左右,過渡帶溫度也降到320℃左右,筒體溫度整體大大降低。

5 對客戶的幾點建議:

(1) 因為使用無煙煤,雖然已經把煤粉細度控制得很細了,但對風壓的控制上還是以偏大控制為好,同時要注意燒成帶的高溫點和過渡帶的筒體溫度。

(2) 如使用高風壓時,火焰活力會相對集中。這時為了保證筒體溫度,燃燒器位置根據長期使用情況可考慮位于偏料、偏下約50mm左右。

(3) 考慮到耐火磚最薄的地方在21米左右,目前的窯皮太長,對于熟料的煅燒質量沒有任何好處。所以根據窯皮的發展情況,下一步操作時還是要緩慢的把風壓提起來,使窯皮掛到21米左右最好。這樣既可適當壓縮燒成帶,又可保護窯襯,最主要可防止后面冷圈出現,畢竟現場使用的是揮發分很低的無煙煤。

五 Sinoflame燃燒器使用后效果

在使用中材裝備集團新一代Sinoflame型大推力燃燒器后,該生產線各相關生產指標均有明顯改善,窯臺時產量、熟料標準煤耗、熟料燒失量、窯皮狀況(特別是長窯皮情況)都大有好轉,窯的熱工制度相對比較穩定,客戶非常滿意。具體熟料產、質量情況如下:

1 窯臺時產量及煤耗:因燃燒器煅燒能力提高,窯皮情況改善,熟料平均臺時產量比以前提高7t/h左右,隨之煤耗有所降低。

2 熟料3天強度:從原來的平均31MPa提升到33MPa左右。

3 熟料28天強度:從原來的平均56MPa提升到57MPa左右。

4 熟料燒失量:由原來的0.8左右降到0.5以下。

結語

從這個現場燃燒器的調整操作過程來看,Sinoflame燃燒器在對無煙煤的適應方面、操作參數的調整方面、火焰強度的控制方面,確實表現優異。鑒于此,客戶在新建3500t/h生產線上也選用我公司新型燃燒器,且使用效果良好。

水泥人網

一 前言

無煙煤的揮發分較低,比較普通煙煤,起燃點更高、燃盡時間更長、固定碳的燃燒更加集中,在水泥熟料煅燒過程中易出現窯內結圈、結蛋、長厚窯皮等現象,給生產帶來諸多不利,從而嚴重影響系統的產量和質量。一直以來,如何更好地煅燒無煙煤是行業內很多設計院、學術機構以及水泥集團等研究的方向。

我國南方地區某條2500t/d水泥生產線,原來用普通煙煤進行煅燒,使用中材裝備集團熱工公司第三代燃燒器已達6年,總體效果一直不錯??蛻艉髞砀挠脽o煙煤,揮發分由>10%降至2-3%左右,煅燒過程中就開始出現長窯皮,而且在回轉窯25-30米之間經常有結圈。雖然廠家采取措施,加強了對煤粉細度的控制,降低煤粉細度到R0.08<1,使結圈現象明顯減少,但長窯皮一直存在,且熟料的燒失量長期偏高。

綜合分析,這些情況的出現,主要原因是客戶使用的第三代燃燒器較適用于煅燒普通煙煤,在燃燒無煙煤時不適應,從而出現煤粉的燃燒速度慢、煤粉的燃盡率低等現象。顯然,在線使用的原型號燃燒器已不能很好地適應后期煤質的變化。為此,客戶在業內人士的建議下更換了燃燒器,選用了中材裝備集團熱工公司適用于無煙煤煅燒的第四代Sinoflame新型大推力燃燒器。

中材裝備熱工分公司針對無煙煤開發的大推力燃燒器,結合熟料在窯內煅燒的需求,出口風速較高,卷吸高溫二次風的能力更強,大幅度提高了無煙煤的著火速度,縮短了燃盡時間,使煤粉能在合理的范圍內燃盡,且火焰調節范圍較寬,窯內溫度分布更為合理。

二 Sinoflame型燃燒器簡述

1 頭部結構

Sinoflame型煤粉燃燒器為四風道結構型式(頭部結構見圖1,)。風道順序為(由外至內):冷卻風、軸流風、煤風、 旋流風(圖2為Sinoflame燃燒器全貌)。

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圖1 Sinoflame燃燒器頭部結構

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圖2 Sinoflame燃燒器全貌

2 基本原理及特點

2.1 通過煤管頭部各主風道的合理匹配設計,可以實現噴煤管頭部較大的負壓卷吸區,可有效的卷吸高溫二次風,確保窯頭煤粉的穩定燃燒。

2.2 冷卻風道可有效防止燃燒器的頭部磨損及保持一定形狀的火焰,防止出現局部高溫及燒損窯皮。

2.3 Sinoflame型燃燒器由于通道風速較高,燃燒器的推力達1500 m/s.%以上,可滿足各種燃料的充分燃盡,對提高劣質煤的利用十分有利。

3 Sinoflame燃燒器各風道壓力參數

軸流風風道壓力:50Kpa~80 Kpa

旋流風風道壓力:15Kpa~30 Kpa

冷卻風風道壓力:0.5Kpa~1Kpa

冷卻點火油管風道:保持閥門開度在10~20%之間。

三 該生產線煤粉、熟料控制及風機配置情況表

入窯煤粉的工業分析

四 Sinoflame燃燒器在線調試過程

1 點火升溫

1.1 Sinoflame燃燒器的定位

原來的燃燒器定位在中心位置,但沒有進行中心打點,只是以安裝燃燒器時的水平定位為基準。因此,這次投料對燃燒器的徑向位置的調整就以水平中心定位為原始點。

1.2 點火升溫過程中的火焰控制

點火升溫的過程和使用其它類型的燃燒器基本相同,即遵循漸進、緩慢加風的原則。對于Sinoflame燃燒器而言,一般情況下開始升溫時軸流風風壓10000Pa、旋流風風壓3000Pa左右,但前提是不能滅火。隨著窯內溫度逐漸升高,軸流風和旋流風風壓也逐漸升高并且注意它們之間的匹配。到投料前一般加到常規的、正常的使用風壓,可以控制在軸流風壓70000Pa、旋流風壓20000Pa左右,也可以比正常壓值偏低控制。

1.3 無煙煤的點火升溫時間控制

無煙煤的點火升溫過程一般都要求時間短,目的是為了防止升溫時間過長造成窯內形成煤粉圈,預熱器、煙室內長結皮等問題,所以快速升溫對無煙煤來說也有一定必要性。

升溫過程中在油、煤混燃時,Sinoflame燃燒器表現出比其它類型燃燒器更穩定、燃燒更好的優勢。因此,加煤的時間可以提前,加煤的數量也可相應加大,這本身既可省油,又可縮短升溫時間。但因為輔機設備故障,本次升溫過程距投料10個小時,時間比較長,否則投料時間可以大大提前到 8小時左右。

2 投料初期的煅燒操作

初期投料時燃燒器的軸流風風壓調到70000Pa、旋流風風壓調到20000Pa,保持這樣的常規風壓先煅燒一個班次,觀察煅燒情況。因為剛開窯,產量、二次風溫比較低,而且原來窯內有一定長度和厚度的窯皮,所以這個風壓的真實效果還不能過早的進行定論。

2.1 初期投料后使用Sinoflame燃燒器的效果跟蹤

2.1.1 熟料情況

熟料外觀顏色好、沒有黃芯、比較致密,游離鈣全部合格,唯一一點不足就是熟料的粒度有點偏大,而且全部是很圓的顆粒。結合窯皮狀況分析是因為液相出現太早,窯皮太長造成的。因為原料立磨故障頻繁導致生料庫存較低,窯系統在中等產量下運行,二次風溫比較低,一般1000℃左右,這是造成火焰拉長的主要原因。

2.1.2 窯皮情況:

投料運行2個班次后,窯內窯皮變化不大,燒成帶較長,從筒體掃描儀上看大約25米左右,窯皮比較平整,而且厚度不厚,燒成帶筒體溫度250℃左右,沒有高溫點出現,總的來看后邊的窯皮沒有大量脫落。(見圖3 筒體溫度照片)

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圖3 筒體溫度照片

3 使用Sinoflame燃燒器后的第一次操作調整

因該客戶現場使用的是揮發分3%左右的無煙煤,結合熟料結粒偏大、燒成帶較長、而且筒體也無高溫點出現這些情況,公司技術人員指導中控操作員重新調整風壓:軸流風調至80000Pa、旋流風調至23000Pa。通過使用比較高的風壓達到收攏火焰的目的,以期熟料結粒有所改善、二次風溫有所提高,窯內窯皮能夠縮短。

3.1 操作調整后的效果跟蹤:

3.1.1 熟料情況

上述操作參數調整后,熟料游離鈣全部合格,沒有什么變化;熟料結粒偏大的現象得到根本改善,而且熟料很致密,同時熟料的燒失量也降低到0.5左右;二次風溫有所升高,因原料庫存偏少窯產量沒有滿負荷,二次風溫在1050℃左右。

3.1.2 窯皮情況

(1)、窯皮發生了很大的變化,后邊的窯皮大量的垮掉,窯皮真正開始更替;(2)、燒成帶大約16米左右,燒成帶筒體溫度在270℃左右,沒有出現高溫點;(3)、過渡帶溫度平均在340℃左右。

為了降低整體過渡帶溫度,公司技術人員與客戶協商將燃燒器位置下調20mm左右,正待觀察調整效果時,生料庫底輸送系統運行出現問題,于是被迫止料停窯(此時筒體掃描儀和現場已沒有對應關系,筒體溫度只能現場使用測溫槍點射測溫)。

4 使用Sinoflame燃燒器后的第二次操作調整

應客戶要求,對燃燒器的操作參數再次進行調整。這是因為窯內耐火磚已經到檢修周期,尤其是過渡帶的襯磚在當時已經很薄了,加之這次投料后設備運行問題較多,導致窯系統沒有連續穩定生產,頻繁的止料停窯,對窯襯損傷很大。最后決定把燒成帶延長,使目前的過渡帶變為燒成帶,掛上穩定窯皮以保護窯襯。因此,把軸流風風壓調到70000Pa、旋流風調到18000Pa左右。

4.1 二次調整后的效果跟蹤

第二次操作參數調整后,窯皮發生很大變化。窯皮掛到25米左右,燒成帶溫度在250℃左右,過渡帶溫度也降到320℃左右,筒體溫度整體大大降低。

5 對客戶的幾點建議:

(1) 因為使用無煙煤,雖然已經把煤粉細度控制得很細了,但對風壓的控制上還是以偏大控制為好,同時要注意燒成帶的高溫點和過渡帶的筒體溫度。

(2) 如使用高風壓時,火焰活力會相對集中。這時為了保證筒體溫度,燃燒器位置根據長期使用情況可考慮位于偏料、偏下約50mm左右。

(3) 考慮到耐火磚最薄的地方在21米左右,目前的窯皮太長,對于熟料的煅燒質量沒有任何好處。所以根據窯皮的發展情況,下一步操作時還是要緩慢的把風壓提起來,使窯皮掛到21米左右最好。這樣既可適當壓縮燒成帶,又可保護窯襯,最主要可防止后面冷圈出現,畢竟現場使用的是揮發分很低的無煙煤。

五 Sinoflame燃燒器使用后效果

在使用中材裝備集團新一代Sinoflame型大推力燃燒器后,該生產線各相關生產指標均有明顯改善,窯臺時產量、熟料標準煤耗、熟料燒失量、窯皮狀況(特別是長窯皮情況)都大有好轉,窯的熱工制度相對比較穩定,客戶非常滿意。具體熟料產、質量情況如下:

1 窯臺時產量及煤耗:因燃燒器煅燒能力提高,窯皮情況改善,熟料平均臺時產量比以前提高7t/h左右,隨之煤耗有所降低。

2 熟料3天強度:從原來的平均31MPa提升到33MPa左右。

3 熟料28天強度:從原來的平均56MPa提升到57MPa左右。

4 熟料燒失量:由原來的0.8左右降到0.5以下。

結語

從這個現場燃燒器的調整操作過程來看,Sinoflame燃燒器在對無煙煤的適應方面、操作參數的調整方面、火焰強度的控制方面,確實表現優異。鑒于此,客戶在新建3500t/h生產線上也選用我公司新型燃燒器,且使用效果良好。

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